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三菱分油機(jī)故障分析

更新時(shí)間:2023-08-01點(diǎn)擊次數(shù):1725

分油機(jī)是船舶動(dòng)力系統(tǒng)中的輔助設(shè)備,關(guān)乎動(dòng)力裝置的可靠運(yùn)行和使用壽命。本文從實(shí)船案例出發(fā),詳細(xì)分析分油機(jī)水路動(dòng)作原理,解釋發(fā)生故障時(shí)出現(xiàn)的各種現(xiàn)象,并針對(duì)該故障設(shè)備部件進(jìn)行些許改進(jìn),以供同行參考。

1 故障概況


某新造VLOC船離港后,主滑油分油機(jī)(型號(hào)SJ60HH)總是不定期報(bào)警停機(jī),警報(bào)顯示為泄漏報(bào)警。復(fù)位重啟后,分油正常。新分油機(jī)報(bào)警沒有持續(xù)性,報(bào)警時(shí)間點(diǎn)不固定,一時(shí)不知從何處著手解決。


2 初步分析故障


如圖1和圖2所示,泄漏報(bào)警的原因可能有以下幾點(diǎn):1)主密封圈1有損傷,密封不嚴(yán);2)與主密封圈配合的活動(dòng)底盤密封面2有傷痕,密封不嚴(yán);3)活動(dòng)底盤周向密封圈3老化,破損或傷痕,關(guān)盤工作水(以下簡(jiǎn)稱“關(guān)盤水")(驅(qū)動(dòng)活動(dòng)底盤關(guān)閉的壓力水)泄漏;4)引導(dǎo)閥外圓周面密封圈4老化,破損或傷痕,關(guān)盤水從引導(dǎo)閥外部泄漏;5)與引導(dǎo)閥閥芯配合的墊圈5錐面有傷痕,關(guān)盤水從引導(dǎo)閥內(nèi)部泄漏;6)泄放塞6臟堵,開盤排渣水(以下簡(jiǎn)稱“開盤水")泄放不及時(shí),引導(dǎo)閥延時(shí)關(guān)閉,關(guān)盤水未充滿下部空間,活動(dòng)底盤未關(guān)閉;7)給水裝置密封圈7老化,破損或有傷痕,給水泄漏;8)給水裝置噴孔8臟堵,給水量不夠,活動(dòng)底盤未關(guān)閉;9)活動(dòng)底盤與分離筒匹配不佳,上下動(dòng)作時(shí)有卡阻;10)引導(dǎo)閥臟污,開關(guān)時(shí)偶爾卡阻。若泄漏報(bào)警原因?yàn)榈?)~9)點(diǎn),一旦出現(xiàn)泄漏報(bào)警,復(fù)位后仍會(huì)報(bào)警;第10)點(diǎn)存在偶然性,與故障現(xiàn)象類似。


3 初步排除故障


帶著疑問,筆者拆裝了分油機(jī),仔細(xì)檢查上述每一點(diǎn)可能造成故障報(bào)警的原因。


1)檢查活動(dòng)底盤的外邊緣立面和與之配合的分離筒圓周部分、活動(dòng)底盤的內(nèi)邊緣立面和與之配合的分離筒中心部分,各配合面光滑無(wú)毛刺、無(wú)摩擦痕跡,且上下動(dòng)作非常順暢,排除第9)點(diǎn)原因;


2)檢查上述每一道密封圈,發(fā)現(xiàn)主密封圈無(wú)損傷,3、4、7處密封圈彈性良好,無(wú)損傷,故障原因不在第1)、3)、4)、7)點(diǎn);
3)檢查與主密封圈配合的活動(dòng)底盤密封面2和引導(dǎo)閥墊圈5錐面,均無(wú)傷痕,第2)、5)點(diǎn)原因可以排除;
4)拆下泄放塞6,發(fā)現(xiàn)噴孔上部有泥巴堆積,孔道內(nèi)有少許泥巴沉積;
5)拆開給水裝置,里面有大量泥巴沉積。拆檢給水總濾器,濾器比較臟。清潔所有給水部件和通道,裝復(fù)分油機(jī),試運(yùn)轉(zhuǎn),分油正常,一天都沒有出現(xiàn)報(bào)警。
綜合上述檢查過程,懷疑故障與某船廠加注的淡水有關(guān)。


4 故障反復(fù)


5天后,主滑油分油機(jī)泄漏警報(bào)響起,復(fù)位操作后仍有泄漏報(bào)警且跑油。再次拆檢分油機(jī),沒有發(fā)現(xiàn)任何異常。檢查2個(gè)引導(dǎo)閥閥芯,開關(guān)順暢,說明此故障并非由引導(dǎo)閥閥芯卡阻造成。打開給水裝置,發(fā)現(xiàn)又有少許泥巴積存。于是放空淡水艙,清洗后重新造水,并拆洗淡水壓力水柜和分油機(jī)給水總濾器,消除該船廠淡水的影響。此后,分油機(jī)一直正常運(yùn)轉(zhuǎn)。然而10天后,分油機(jī)泄漏報(bào)警再次響起。


5 進(jìn)一步探究故障


船抵達(dá)巴西錨地,主機(jī)停車,機(jī)艙比此前安靜。筆者立刻來(lái)到主滑油分油機(jī)旁,觀察分油機(jī)的動(dòng)作。分油機(jī)突然“鐺"地響了一聲,查看各參數(shù),均正常??紤]非排渣時(shí)段,分油機(jī)為何會(huì)有這種響聲出現(xiàn),而且此聲音與排渣聲音不同,排渣響聲應(yīng)是“鐺……",聲音較長(zhǎng)且大,但此聲音卻短且小。手動(dòng)按“手動(dòng)排渣"鍵,分油機(jī)正常排渣。隨后,分油機(jī)“鐺,鐺"響了兩聲。查看時(shí)序,分油機(jī)此時(shí)正處于進(jìn)關(guān)盤水階段,關(guān)盤水電磁閥(Solenoid Valve, SV)2得電。沒有供應(yīng)開盤水,卻有類似排渣的聲音,而且泄水漏斗一直有水流出,這種現(xiàn)象無(wú)法解釋(在排渣后進(jìn)關(guān)盤水這個(gè)階段)。
進(jìn)入分油時(shí)序后,為了能夠更好地觀察現(xiàn)象,筆者調(diào)出分油機(jī)控制時(shí)序表?!拌K"的聲音再次響起,SV2關(guān)盤水電磁閥正開啟,此時(shí)處于每15 min補(bǔ)關(guān)盤水5 s的時(shí)段。查看泄水漏斗,同樣有水流出,說明這個(gè)聲音的形成來(lái)源于關(guān)盤水。


6 理論研究


為找出上述現(xiàn)象發(fā)生的原因,筆者便重新研究分油機(jī)的水路工作原理。分油機(jī)排完渣后,引導(dǎo)閥閥芯在離心力的作用下被甩出貼緊后面墊圈形成錐面密封。SV2電磁閥得電,關(guān)盤水開始供應(yīng)。
當(dāng)分離時(shí)間結(jié)束,到達(dá)排渣時(shí)序時(shí),SV1排渣電磁閥得電,排渣水開始供應(yīng),經(jīng)過如圖4所示的路線1→2→3→4,到達(dá)引導(dǎo)閥閥芯后部,推動(dòng)引導(dǎo)閥閥芯向分離筒中心運(yùn)動(dòng),錐面密封被打開,活動(dòng)底盤下部的水按D→E→F路線排出。排渣結(jié)束時(shí),SV1排渣電磁閥失電,開盤水停止供應(yīng)。開盤水通道里殘存的開盤水,經(jīng)泄放塞排出,引導(dǎo)閥閥芯在離心力的作用下,重新被甩出貼住后部墊圈形成錐面密封。


1)排渣結(jié)束后,供給關(guān)盤水,經(jīng)過A→B→C→D→E,到達(dá)活動(dòng)底盤下部,活動(dòng)底盤上行。因?yàn)殡x心力的作用,水的流向會(huì)遵循“先外后里"的原則。當(dāng)活動(dòng)底盤下部充滿后,水就會(huì)慢慢往中心移動(dòng)。當(dāng)水空心半徑小于a時(shí),水就會(huì)按照B→C′→3→4路線到達(dá)引導(dǎo)閥閥芯后部。與此同時(shí),水從泄放塞排出,導(dǎo)致外部的泄放漏斗處持續(xù)有水流出(供應(yīng)開盤水時(shí),泄放塞也是一直在泄水,但這股水夾雜在排放的關(guān)盤水里面,不容易區(qū)分開來(lái))。


2)如果泄放塞可以把流入開盤水通道的水及時(shí)排掉,分油機(jī)就不會(huì)排渣。若無(wú)法及時(shí)排出,多余的水就會(huì)推動(dòng)引導(dǎo)閥閥芯向分離筒中心運(yùn)動(dòng),打開錐面密封,關(guān)盤水排出,出現(xiàn)排渣現(xiàn)象。當(dāng)關(guān)盤水漏泄一部分后,新供應(yīng)進(jìn)來(lái)的關(guān)盤水又會(huì)按照“先外后里"的原則進(jìn)入到活動(dòng)底盤下部(此時(shí),進(jìn)入排渣通道的水被中斷)。開盤水通道的水被泄放塞泄放完后,錐面密封又會(huì)重新形成,活動(dòng)底盤就會(huì)被重新托起。待活動(dòng)底盤下部腔室被再次充滿后,水又會(huì)進(jìn)入到開盤水通道,形成排渣。所以出現(xiàn)了“鐺,鐺"的間歇聲響,直到關(guān)盤水供應(yīng)停止。
3)上述出現(xiàn)的泄漏警報(bào),可能是分油機(jī)分油過程中間歇補(bǔ)水或是排渣結(jié)束后進(jìn)關(guān)盤水時(shí),活動(dòng)底盤打開后,補(bǔ)水剛好停止或是剩余時(shí)間的補(bǔ)水量不夠,沒能把活動(dòng)底盤頂回去,分油機(jī)跑油導(dǎo)致出口壓力低而報(bào)警(在不同水域、不同時(shí)間點(diǎn),分油機(jī)溫度不同,關(guān)盤水流失[1]不一樣,且淡水壓力水柜水壓波動(dòng)大,造成分油機(jī)進(jìn)關(guān)盤水時(shí)的情況有差別)。此情況具備偶然性,所以泄漏報(bào)警時(shí)間周期不固定。
4)前面拆洗分油機(jī)后可以運(yùn)行一段時(shí)間無(wú)警報(bào),是因?yàn)樾狗湃妆容^干凈或是泄放塞孔上部無(wú)泥巴堆積。運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后,泄放塞孔道臟污,孔上部有泥巴沉積,就會(huì)出現(xiàn)不能及時(shí)把關(guān)盤水排掉的情況,造成非正常排渣。若泄放塞孔徑過大,正常排渣時(shí)開盤水全部漏泄,排渣又會(huì)失敗。因此,泄放塞的孔徑設(shè)計(jì)要非常合適:既能及時(shí)把多余的關(guān)盤水排掉,又不能影響正常的排渣。
5)泄放塞孔徑的設(shè)計(jì)可能過于理想化,設(shè)計(jì)裕度不夠。要根本解決問題,需要增加泄放塞排水速率或降低關(guān)盤水給水速率。


7 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試與改進(jìn)


根據(jù)上述分析,在分油機(jī)正常分油過程中,手動(dòng)打開關(guān)盤水電磁閥SV2,分油機(jī)馬上出現(xiàn)“鐺,鐺"的間歇聲響。在聲響響起的同一時(shí)刻,關(guān)閉電磁閥SV2,分油機(jī)出口壓力急速降低,立馬呈現(xiàn)泄漏報(bào)警,故理論分析正確。
如果調(diào)小關(guān)盤水的補(bǔ)水時(shí)間T100,少供應(yīng)關(guān)盤水,使排渣通道沒有關(guān)盤水流入,可否根本解決問題?經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)觀察,排渣結(jié)束后供應(yīng)關(guān)盤水,大概8 s左右就會(huì)出現(xiàn)“鐺,鐺"聲響。系統(tǒng)設(shè)定T100時(shí)間重復(fù)供給1次,便需要將其調(diào)節(jié)到3 s(廠家服務(wù)工程師設(shè)定是15 s)。但是,分油機(jī)初次啟動(dòng)運(yùn)行時(shí),會(huì)先供應(yīng)一次關(guān)盤水,此時(shí)只供應(yīng)一次T100補(bǔ)水時(shí)間,若只供應(yīng)3 s, 活動(dòng)底盤無(wú)法關(guān)閉。所以,將供應(yīng)關(guān)盤水的時(shí)間調(diào)到足夠低,使排渣通道沒有關(guān)盤水流入的想法違背分油機(jī)的設(shè)計(jì)初衷。要想解決根本問題,就必須使泄放塞的排水速率大于SV2電磁閥補(bǔ)水速率。不管補(bǔ)水時(shí)間T100多大,進(jìn)入排渣通道的水都會(huì)被泄放塞及時(shí)排掉,永遠(yuǎn)無(wú)法推動(dòng)引導(dǎo)閥動(dòng)作,且保證活動(dòng)底盤在補(bǔ)水結(jié)束時(shí)的絕對(duì)關(guān)閉狀態(tài)。
為了避免再次拆裝設(shè)備,筆者考慮降低關(guān)盤水的補(bǔ)水速率,將總給水壓由3.0 bar(1 bar=0.1 MPa, 廠家值)降至2.8 bar, 但手動(dòng)開啟SV2后,“鐺,鐺"聲依舊,于是繼續(xù)降低水壓至2.6 bar, 結(jié)果仍舊有“鐺,鐺"聲……經(jīng)過幾番測(cè)試,最后在2.0 bar時(shí),“鐺,鐺"聲消失。測(cè)試排渣,功能正常。此舉會(huì)降低排渣前置換水的量,使排渣時(shí)的滑油損失變大;若調(diào)大置換水時(shí)間設(shè)定,又擔(dān)心設(shè)置不合理導(dǎo)致置換水進(jìn)入主機(jī)油底殼,造成滑油乳化。


考慮到SJ60HH型機(jī)孔徑為0.6 mm, SJ110HH型機(jī)孔徑為0.7 mm, 且船上沒有這么小的鉆頭,故使用通針均勻摩擦孔徑圓周(通針帶出少許銅粉即可),使孔徑稍稍變大一點(diǎn)。然后裝復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn),手動(dòng)打開SV2電磁閥測(cè)試,無(wú)“鐺,鐺"聲產(chǎn)生。至此,分油機(jī)故障終于解決。詢問其他姊妹船,也存在類似情況,采用同樣方法,問題立刻迎刃而解。

8 總 結(jié)


當(dāng)工作中遇到非常見設(shè)備故障時(shí),我們不能盲目地反復(fù)拆裝,更換備件。一些現(xiàn)象無(wú)法理解或解釋不通時(shí),需要重新研讀設(shè)備圖紙,認(rèn)真觀察故障的每個(gè)細(xì)節(jié),從理論上進(jìn)一步疏通設(shè)備工作原理,找到可能的根本原因,再通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,驗(yàn)證理論的正確性,然后綜合考慮設(shè)備各系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性,最終確定的解決方案,方能從根本上解決問題,且不帶來(lái)其他失誤。